鐵礦選礦設備降磷系統現采用磨礦(磨礦細度為-0.076mm65%)-浮硫-弱磁選(1粗1掃)-強磁選工藝流程,強磁掃選尾礦經濃縮后,再進行強磁回收選出部分產品銷往水泥廠,余下部分進尾礦庫。目前此系統存在的主要問題是:
1、在確保鐵精礦品位為57%時,精礦中SiO2含量偏高,鐵回收率偏低;
2、弱磁掃選作業磁場強度與弱磁粗選作業磁場強度相同,弱磁掃選精礦作業產率低;
3、弱磁掃尾中夾雜強磁性礦物偏多,導致強磁選作業介質盒易堵塞,影響強磁選別指標,鐵礦選礦設備強磁掃選精礦作業產率低;
結論
鐵礦浮硫尾礦在磨礦細度為-0.076mm65%-75%的范圍內,磨礦粒度對選別指標的影響不大,生產現場選擇磨礦細度為-0.076mm65%是合適的。
鐵礦選礦設備對浮硫尾礦采用弱磁粗選-弱磁掃選-強磁粗選-強磁掃選的流程結構是合理的,試驗結果均達到精礦鐵品位為57%以上,硫含量小于0.5%,磷含量小于0.25%,鐵回收率大于90%的良好指標。采用中磁掃選可以在強磁選作業前一步選出產率占浮硫尾礦約3%的強磁選礦物,并可有效防止強磁性礦物堵塞強磁機介質盒,起到保護磁選機的作用。
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