通過上篇的介紹,我們已經了解到金陵鐵礦廠目前存在的選礦工藝流程中的不足之處。那么如何進行改造,就要從這幾個方面著手,通過實驗進一步剔除入磨前無法除掉的廢石,到底是否能通過濕式預選技術用來提高入選礦石品位,降低磨礦(球磨機)能耗呢?現在,小編帶領大家一起來了解一下。
為了探討粉礦預選的可行性,我們進行了粉礦預選實驗。從球磨機給礦皮帶取出樣品,將樣品用濕式篩分分成+8mm、(-8+4)mm、(-4+2)mm、-2mm四個粒級,+2mm以上粒級用磁塊進行選別,-2mm粒級用濕式磁選機選別,分析個產品金屬含量,通過實驗可看出2mm以上個粒級磁選尾礦品位均低于或接近現有流程總尾礦品位,金屬分布率很低,可作為合格尾礦拋出,采用預先濕選效果很好。而2mm一下粒級磁選尾礦銅、硫;鈷品位均明顯高于精礦,此粒級必須回收再利用。
濕式預選工藝中使用各自球磨機與螺旋分級機形成閉路,每臺球磨機入磨前個增設一臺磁選機進行粉礦濕式預選,預選精礦直接進入球磨機,預選尾礦自流到振動篩進行篩分。通過試驗可知,分選濕式預選技術的應用,及早拋掉了難磨難選的廢石,提高了選礦生產能力,有害了磨選作用條件,同時還較少了尾礦處理及貯存費用。其經濟效益小組,值得推廣應用。
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