日前,鞏義宋陵礦山機械有限公司有限公司采用Φ2.4x18m回轉式烘干機對礦渣、黏土、鐵粉等進行烘干,改造前存在產量低,煤耗高、熱效率低、出機水分高且難以控制等問題。主要原因在于:老式燃燒室加上人工加煤、清渣,必然引起煤燃燒不充分,熱量不能充分發揮,熱效率低,煤耗高,而且燃燒與供熱也不穩定,進入烘干機的熱量波動較大,使被烘于物料水分有較大波動;烘干機內周L型揚料均引起空洞,導致烘干過程熱交換差,熱效率降低。
我公司對烘干機進行了技術改造,在現有烘干機爐膛外增加一個CD—XΦ1000型高效多用旋流噴射煤粉燃燒器。由磨煤噴粉機把煤粉唐細切向噴進燃燒器內燃燒,鼓風機分幾道切向風道送風,進入燃燒器的煤粉渦流旋轉燃燒。由于渦流旋轉燃燒,使進入燃燒器的煤粉充分燃燒,熱量得到充分發揮,高濕氣流通過爐膛進入烘干機內。這樣就解決了上述熱效率低和供熱波動的問題。
傳統烘干機由于周向L型揚抖板始終存在風洞,熱效率低,在現有烘干機內組裝x型揚料板。截面x型揚料板在烘干機內分層排列,進入烘干機內的物料首先由周向L型楊料板帶到一定的高度,然后拋物落料,拋落后的物料進入中部x型截面楊料板內,物料從上層x型截面揚料板再次拋落下層x型截面楊料板,從而形成層層拋物落料,延長了物料在機內的停留時間,增大了物料與熱空氣交換的機會,從而提高了回轉式干機的熱效率。
我公司對烘干機改造后,生產能力提高了近1.8倍,煤耗降低16%,每年節約用煤3200噸,價值20余萬元。同時大幅降低了工人的勞動強度,改善了工作環境。
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